年初以来,吉林石化不断降低装置能耗。一季度,年产27.4万吨LLDPE装置综合能耗为90.61千克标油/吨,同比降低0.33千克标油/吨,在全国21套同类装置中排名第一,创造了能耗最低纪录。
装置综合能耗下降最关键的就是蒸汽消耗量的下降。吉林石化根据气温变化,在3月气温开始回升后关小LLDPE装置蒸汽伴热系统阀门,在保证防冻的前提下减少伴热蒸汽用量。该公司员工监控蒸汽凝液罐C-9001的温度变化趋势,通过温度判断现场有无疏水器泄漏,及时进行排查,先后更换内漏疏水器11台,减少了罐体顶部蒸汽排放量。
高负荷生产同样是降低装置综合能耗的有效方法。生产负荷越高,能耗综合利用的效果越好。吉林石化LLDPE装置的耗电大户是造粒机组,两套造粒机组耗电量占整个电能消耗的70%以上。而粉料包装线的粉料不经过造粒机组可直接包装成成品出厂销售,能节省大量电能,同时提升装置运行负荷。于是,吉林石化在去年9月重启了年初停用的粉料包装线,使装置负荷提高1.5吨/时,夏季负荷可提高3吨/时。
氮气消耗也是影响综合能耗的因素之一。为降低氮气消耗,吉林石化乙烯厂进一步优化LLDPE装置床层再生频次,实时监控精制后系统杂质含量,在原料质量合格的前提下,尽量减少再生频次,降低了氮气使用量,全年减少床层再生7次。同时,在催化剂活性稳定的前提下,保证树脂堆密度,降低出料频次,稳定分压,避免了氮气浪费。
在循环水方面,该厂密切监控LLDPE装置换热器的温度变化,当温差超过6摄氏度时,及时进行反冲洗,清除换热器管路中的部分污物,提高了换热效率,降低了循环水消耗,并在保证工艺换热需要的前提下,关小循环水阀门25%开度,减少了循环水消耗。与此同时,他们还根据气温、水温等实际情况,持续调整各换热器循环水流量,出口阀门关闭50%开度,在保证装置安全平稳运行的前提下,将循环水用量降至最低。
吉林石化乙烯厂还建立了LLDPE装置小指标考评制度,使日常操作稳定性提高,保持了反应系统压力平稳,避免了长期压力过高导致的循环气压缩机K-4003功率升高。他们还结合反应换热效果,在保证反应温度稳定的前提下,降低了重组分戊烷油在反应器内部的浓度,间接降低了压缩机功率。